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義棠煤業(yè)公司一季度降本增效效果初顯
2015-04-28
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4月10日下午,公司召開(kāi)一季度經(jīng)營(yíng)分析會(huì),會(huì)議通報(bào)分析了一季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及增收節(jié)支情況,各部門分別結(jié)合工作實(shí)際分析了本部門指標(biāo)完成情況。公司領(lǐng)導(dǎo)宋益平、梁亞偉、田種偉、楊承誼、黃延春、郝明通,各部門、二級(jí)部門負(fù)責(zé)人、各隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)參加會(huì)議。
從分析情況看,公司一季度原煤綜合成本和生產(chǎn)成本均下降明顯,原煤綜合成本206.19元/噸,比計(jì)劃減少4.82元/噸,降低2.39%,同比減少41.8元/噸,降低16.86%;原煤生產(chǎn)成本98.55元/噸,比計(jì)劃減少1.61元/噸,降低1.61%,同比減少29.78元/噸,降低23.21%。在本期產(chǎn)量同比基本持平的情況下,電費(fèi)成本略有下降,主要原因是避峰填谷措施得力,峰段用電比例同比降低4.5%。同時(shí),后勤部與供電局積極溝通,將照明用電的收費(fèi)方式從定比收費(fèi)改為定量收費(fèi),每月節(jié)約電費(fèi)約3萬(wàn)元。
今年以來(lái),公司按照集團(tuán)公司提出的“有耗必降、有費(fèi)必減”的指導(dǎo)原則,深挖潛力,狠抓管理,增收節(jié)支效果十分明顯。年初制定出臺(tái)了《2015年材料降耗達(dá)標(biāo)激勵(lì)辦法》和《2015年電力降耗達(dá)標(biāo)激勵(lì)辦法》。在掘進(jìn)工藝上將011005-10#、021005-10#順槽掘進(jìn)規(guī)格由原來(lái)的凈寬4.0米、凈高2.0米,變更為凈寬3.7米、凈高2.0米。每米掘進(jìn)量減少0.6立方米,班進(jìn)提高0.1米,每米減少錨桿支護(hù)1套。在掘進(jìn)巷道中推廣使用右旋全螺紋等強(qiáng)錨桿,替換原左旋螺紋鋼錨桿,提高錨桿的使用率,同時(shí)減少了機(jī)修加工工序(滾絲口)。上組煤掘進(jìn)巷道中原12#鐵絲網(wǎng)變更為14#鐵絲網(wǎng),原16#鋼筋托梁變更為14#鋼筋托梁。在不更改斷面的情況下,每米掘進(jìn)巷道節(jié)約成本約84.3元。010705、020705工作面煤柱回收方案,預(yù)計(jì)可回收煤量為8.8萬(wàn)噸,增加銷售收入約3800萬(wàn)元。拆除地面變電室高耗能630KVA油浸式變壓器1臺(tái),矸石山排矸系統(tǒng)由軌道運(yùn)輸變更為皮帶運(yùn)輸,調(diào)整加壓泵運(yùn)行參數(shù),停用井下干式變壓器2臺(tái),節(jié)省電費(fèi)共計(jì)10萬(wàn)元/月,一季度節(jié)約30萬(wàn)元。制定外委維修管理辦法,嚴(yán)格執(zhí)行議標(biāo)程序,使電機(jī)、液壓支柱、油缸維修單價(jià)降低了10-30%,一季度節(jié)約18萬(wàn)元。無(wú)壓風(fēng)門由購(gòu)買改為自制,每架節(jié)約3.5萬(wàn)元,一季度自制2架,節(jié)約7萬(wàn)元?;厥諒?fù)用監(jiān)控線,比正常消耗減少了9000米(新出庫(kù)僅1000米),折合金額6萬(wàn)余元。其他修舊利廢節(jié)約80余萬(wàn)元。總之,通過(guò)一系列行之有效的創(chuàng)新舉措,降低了生產(chǎn)成本,提高了效益。